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CO_(2)驱注气管柱腐蚀 失效分析 2025年 CO_(2)驱油是CO_(2)捕集、利用与封存(carbon capture,utilization and storage,CCUS)技术中CO_(2)地质利用环节的重要组成部分,延长油田开展CO_(2)驱油与封存项目取得了良好的增油封碳效果,但实际CO_(2)驱注入环境下的管柱腐蚀 失效 原因尚不明晰。利用扫描电镜(scanning electron microscopy,SEM)、3D共聚焦显微镜、能谱分析 (energy dispersive spectrometer,EDS)、X射线衍射(X-ray diffraction spectroscopy,XRD)等实验手段对取自吴起某CO_(2)驱油与封存示范区注气管柱的腐蚀 形貌进行表征,并对管柱腐蚀 产物进行分析 ,以期明确研究区CO_(2)驱注气管柱腐蚀 失效 原因。结果表明:以CO_(2)腐蚀 为主导的局部腐蚀 造成注气管柱的腐蚀 失效 ,腐蚀 产物包括FeCO_(3)、Fe的高价氧化物及少量FeS。分析 认为,低温CO_(2)的连续注入不会引起管柱腐蚀 ,但CO_(2)停注期间井筒温度回升、地层水上返使得注气管柱具备了发生CO_(2)/H_(2)S腐蚀 的条件,且注气井转注水进一步加剧了管柱腐蚀 。建议在CO_(2)停注以及转注水期间加强对注气管柱的杀菌与防腐措施。 江绍静 肖沛瑶 王珂 汤瑞佳 刘春燕 刘晶静关键词:防腐措施 新疆油田火驱区块采油井D级杆腐蚀 失效分析 2025年 新疆油田某火驱采油井抽油杆腐蚀 严重,表面有多处腐蚀 坑。为找出抽油杆腐蚀 失效 原因,对失效 抽油杆进行金相组织和理化性能测试分析 ,利用扫描电子显微镜、能谱仪、X射线衍射分析 等进行腐蚀 特征分析 ,结合抽油杆服役工况找出失效 原因。结果表明:D级抽油杆的化学成分、金相组织、夹杂物等均符合抽油杆标准要求,抽油杆服役仅1年8个月直径从19 mm降为16 mm,平均腐蚀 速率为1.796 mm/a,表面最大腐蚀 坑深度为2.1 mm。抽油杆表面附着物主要为FeCO_(3)、FeS、CaCO_(3),判断抽油杆发生了CO_(2)/H_(2) S腐蚀 、高矿化度采出水引起的垢下腐蚀 ,同时,采出液中大量的Cl-促进了点蚀坑的发展。建议对温度低于50℃、pH介于6~8、地层水属于高钙、高氯的采油井注入缓蚀阻垢剂对D级抽油杆进行防护,延长抽油杆使用寿命。 李杰 李屹洋 苏日古 余成秀 丁坤 陈登亚 曾德智关键词:火驱 抽油杆 太阳能电池板支架6005铝合金腐蚀 失效分析 2025年 为研究太阳能电池板支撑部件局部腐蚀 失效 的原因,对6005铝合金支架腐蚀 位置的宏微观形貌、基体材料和元素组成及质量分数进行能量色散光谱分析 ,并结合材料生产工艺的过程及运行环境,分析 腐蚀 产生原因。结果表明:加工过程中的金属挤压成型加工液未清洗干净,造成成型加工液中氯化物的残留,是导致太阳能电池板支架在使用过程腐蚀 失效 的重要原因。 陈首虹 苏治钦 范袁涛 黄身桂 姜峰 黄进益TDI光化装置第二脱反应器管道系统腐蚀 失效分析 2025年 本文对TDI光化装置第二脱反应器管道系统定期检验时发现的腐蚀 问题进行归纳,同时利用金相检测、化学分析 、能谱监测等技术手段对腐蚀 部位进行分析 ,得出了第二脱反应器管道系统的腐蚀 因素,并对以上问题提出了应对措施。 魏中军排水采气井场工艺管道腐蚀 失效分析 2025年 对排水采气井场一段工艺管道开展失效分析 ,以明确管道的失效 原因。采用了宏观检查、化学成分分析 、金相组织检验、腐蚀 产物微观表征等方法,重点分析 了管道材质性能、腐蚀 过程及机理。结果表明:该管道本体和焊缝的材料性能差异较大,管道表面产物成分主要是CaCO_(3)、FeCO_(3)、Cu和Cu_(2)O,管道发生了点蚀、冲蚀和垢下腐蚀 3种损伤形式。失效 原因主要是在含CO_(2)、Cl^(-)等酸性介质和较高温度的环境下,焊缝优先发生电化学腐蚀 ,以及在高流速下弯头外弧侧产生显著的冲刷腐蚀 ,并在容易结垢的直管段引起垢下腐蚀 ,最终导致在焊缝和弯头外弧侧优先穿孔泄漏。建议对同类型排水采气井场的工艺管道焊缝和弯头进行无损探伤,对发现腐蚀 严重的管段及时更换,同时加强对新建管道焊接质量的监控。 宋成立 宁长春 方艳 马超 王帅关键词:排水采气 冲蚀 垢下腐蚀 汽包碱应力腐蚀 失效分析 及应对措施 2025年 汽包是水管锅炉的关键部件,是用以进行炉水软化、汽水分离和蒸汽净化,组成炉水循环回路并蓄存锅炉水的压力容器。汽包应用广泛,在工艺装置的炉水循环回路、汽水分离系统也被广泛使用。汽包锅炉水质常通过添加碱性物质软化,易形成碱应力腐蚀 等腐蚀 环境,对汽包的制造和使用提出高要求。文章通过对工艺装置用汽包腐蚀 开裂失效 的分析 ,为相关工艺装置中汽包的制造和使用提供指导,以利于设备长期稳定运行,降低生产成本,提高经济效益。 张书涛关键词:汽包 开裂 某油田注水井N80油管腐蚀 失效分析 2024年 为了避免某油田注水井N80油管在服役过程中发生腐蚀 穿孔破损,提高注水井管道使用寿命,采用测量、金相、成分分析 、力学性能分析 、扫描电镜、能谱分析 、X射线衍射等方法对失效 油管进行了分析 。结果表明,失效 油管的化学成分和力学性能符合标准要求,失效 原因主要是水体结垢,在管柱内壁形成垢下封闭环境,导致垢下局部腐蚀 ,且水中Cl^(-)含量较高,在Cl^(-)的渗透、催化作用下,腐蚀 程度不断加剧。且由于CO_(2)及H_(2)S酸性介质的存在,也会导致管柱发生CO_(2)及H_(2)S腐蚀 。多种腐蚀 协同作用导致油管发生了较为严重的局部腐蚀 ,随着局部腐蚀 的逐渐进行,最终形成腐蚀 穿孔。在后续使用过程中采用缓蚀阻垢剂对管柱进行防护,从而减弱结垢对管壁造成的腐蚀 ,提高油管服役寿命。 程利民 吴绍伟 宋洋 劳文韬 袁梦瑶 胡莎莎 胡楠 蒋文瑞关键词:垢下腐蚀 腐蚀穿孔 新疆油田稠油火驱采出井N80油管腐蚀 失效分析 2024年 目的厘清新疆油田稠油火驱某采出井N80油管的腐蚀 失效 原因,明确腐蚀 主控因素和腐蚀 机理。方法分析 了火驱井油管服役井史和宏观腐蚀 形貌,检验了失效 油管的化学成分、金相组织和力学性能,利用扫描电镜、能谱仪、X射线衍射仪对腐蚀 产物进行物相分析 。结果失效 油管的化学成分、力学性能均符合相关标准要求,金相组织无异常;油管以局部腐蚀 为主,服役仅1年油管外径减少了1.89 mm;腐蚀 产物层厚度达96μm,主要由Fe_(2)O_(3)、FeCO_(3)和FeOOH组成。结论失效 油管发生了高温环境下的CO_(2)腐蚀 和O_(2)腐蚀 ,O_(2)和Cl^(-)的协同作用是导致油管局部腐蚀 发展的主要原因,建议采用铝合金牺牲阳极短节进行防护,研究成果为火驱环境油管柱的腐蚀 与防护提供了借鉴。 陈登亚 邹俊刚 余成秀 孙江河 向红 曾德智关键词:火驱 酸性水汽提装置双相钢管线腐蚀 失效分析 与防护措施 2024年 近年来,石油化工行业大力推进节能保温技术在管线上的应用,取得了显著的节能效果,但同时也给管线埋下了安全隐患。随着管线服役时间的增加,保温层下腐蚀 造成的泄漏事故逐渐增多。本研究以国内某石化公司煤制氢部酸性水汽提装置管线腐蚀 的典型案例为研究对象,通过对过滤器出口压力远传引压排气双相钢2205小接管腐蚀 原因调查、宏观、低倍分析 、材质分析 、金相检验、电镜分析 、保温材料成分等多项理化检验分析 ,认为该小接管开裂是因为保温层下腐蚀 (CUI),腐蚀 形成的蚀坑或腐蚀 产物层下沉积的腐蚀 性离子造成应力腐蚀 开裂,根据结论,采取了一系列保温层下腐蚀 的防护措施,为同类企业防范CUI管控提供参考。 陈泰劭 范桂利 朱致远关键词:酸性水汽提装置 应力腐蚀开裂 燃煤锅炉低温省煤器腐蚀 失效分析 与防控措施 2024年 文章主要对燃煤锅炉的低温省煤器腐蚀 失效 问题进行了分析 ,发现燃煤锅炉低温省煤器出现腐蚀 失效 的主要原因在于烟气沉积物导致系统出现堵塞,局部结构存在流动磨损情况。并以某企业设备运行情况为例,结合具体情况提出了低温省煤器腐蚀 防控措施。 阳佳莉关键词:燃煤锅炉 低温省煤器 腐蚀失效分析 防控措施
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