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国家自然科学基金(50605031)

作品数:10 被引量:94H指数:6
相关作者:王化明朱剑英游有鹏何均叶克贝更多>>
相关机构:南京航空航天大学中国人民解放军空军第一航空学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金江苏省精密与微细制造技术重点实验室开放基金江苏省自然科学基金更多>>
相关领域:自动化与计算机技术机械工程理学交通运输工程更多>>

文献类型

  • 10篇中文期刊文章

领域

  • 9篇自动化与计算...
  • 2篇机械工程
  • 1篇化学工程
  • 1篇交通运输工程
  • 1篇一般工业技术
  • 1篇理学

主题

  • 4篇弹性体
  • 3篇电弹
  • 3篇介电弹性体
  • 2篇预载荷
  • 2篇载荷
  • 2篇驱动器
  • 2篇无线
  • 2篇介电
  • 2篇DEA方法
  • 2篇CONE
  • 1篇弹跳
  • 1篇性能研究
  • 1篇业绩
  • 1篇英文
  • 1篇柔性铰链
  • 1篇输出功
  • 1篇田口方法
  • 1篇燃气
  • 1篇网络
  • 1篇微操作

机构

  • 8篇南京航空航天...
  • 1篇中国人民解放...

作者

  • 7篇王化明
  • 6篇朱剑英
  • 3篇游有鹏
  • 3篇何均
  • 2篇王正东
  • 2篇郭坚毅
  • 2篇叶克贝
  • 1篇吕印晓
  • 1篇郭琪
  • 1篇吕孟军
  • 1篇韩江义

传媒

  • 2篇机器人
  • 1篇光学精密工程
  • 1篇机械工程学报
  • 1篇中国机械工程
  • 1篇机械科学与技...
  • 1篇机械制造与自...
  • 1篇Transa...
  • 1篇Chines...
  • 1篇Journa...

年份

  • 1篇2011
  • 7篇2009
  • 2篇2008
10 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
Performance Investigation of Cone Dielectric Elastomer Actuator Using Taguchi Method被引量:11
2011年
Dielectric elastomer actuator (DEA) show promise for mechatronic applications due to the advantages of dielectric elastomer, such as lightweight, flexible, low cost, high strain, etc, and many configurations of DEAs have been demonstrated. As a kind of linear actuator, cone DEAs are studied in some laboratory prototypes due to easy manufacturing, however, their performance have not been exploited fully. Based on the working principle of DEA, a four-bar linkage mechanism is designed to provide negative stiffness preload, which can increase displacement output of actuator (outer diameter 100 mm) to 17 mm. Three cone actuating units are assembled in parallel to enhance the maximum force output to 5.07 N. Loading experiments of actuator in forward and backward strokes are performed, the experimental results show that backward stroke has stronger actuating capability than forward stroke, accordingly application of actuator is recommended. Four factors rather than applied voltage, i.e., number of actuating units, pre-stretch ratio, inner diameter, and outer diameter, are determined as influencing factors for Taguchi method. Then the performance objectives of actuator, i.e., displacement output, maximum force output, and maximum work in backward stroke, are investigated based on L9(34) Taguchi orthogonal design. The mean signal-to-noise (S/N) ratio based on the larger-the-better criterion is calculated according to the acquired displacement and force output. Analytical results show that outer diameter has the most significant influence on displacement output, and maximum force out and work output are influenced most by number of actuating units. Inner diameter also has an important effect on the performance objectives of actuator, while pre-stretch ratio has the least influence. The proposed performance investigation is helpful for the design and application of cone actuator in mechatronic system.
WANG HuamingZHU YinglongZHAO DongbiaoLUAN Yunguang
关键词:田口方法介电机电一体化系统DEA方法
介电弹性体线性驱动器研究被引量:10
2009年
为满足未来机电系统对新型驱动器的需求,研究菱形介电弹性体线性驱动器。在分析驱动器工作原理的基础上,通过驱动器力—位移曲线和预载荷关系的分析,确定弹性预载荷元件。驱动器通电后能迅速响应,线性位移达到21mm,弹性体面积变化率达到98%;驱动器失电后能迅速退回,最终退回到初始位置。通过试验分析电压和负载对驱动器的影响,试验表明:驱动器输出位移取决于电压;负载在驱动器输出力范围内对输出位移影响不大,但会影响其运动速度。并根据驱动器的特点,指出驱动器的应用范围。
王化明朱剑英叶克贝何均游有鹏
关键词:介电弹性体预载荷
莫尔条纹信号相位误差补偿被引量:22
2009年
为减小莫尔条纹信号不正交时的正切法细分误差,提出了一种可对任意相位滞后误差进行实时补偿的新算法。在分析了相位不正交对细分精度的影响后,通过对信号过零点的准确采样,计算出余弦信号相位滞后的角度值,进而确定了实际的相位计算公式。根据存在相位滞后信号的极性和幅值信息,对完整的短周期信号进行相位分段补偿,并分析了影响算法实现的各个因素。仿真实验表明,本算法可实现对相位滞后误差的实时补偿,有效降低信号相位不正交对细分精度的影响,使细分误差仅为未补偿误差的10%,极大地提高了莫尔条纹信号细分精度和位移检测精度。
吕孟军郭琪吕印晓
关键词:莫尔条纹相位
一种带力传感的微夹持器设计及试验被引量:10
2009年
设计制作一种带力传感的微夹持器,通过压电陶瓷堆驱动和柔性铰链放大来实现夹持动作,由粘贴于悬臂应变梁的半导体应变片构成惠斯通电桥测量微夹持力.优化设计了柔性铰链的结构,对悬臂式应变梁进行了仿真分析.最后,制作并组装成微夹持器,进行了力传感标定试验和微夹持操作试验.制作和试验结果验证了这种带力传感的微夹持器的可行性和实用性.
韩江义游有鹏王化明朱剑英
关键词:微操作柔性铰链
Simulation,experimental evaluation and performance improvement of a cone dielectric elastomer actuator
2009年
Dielectric elastomer actuators (DEAs) are an emerging class of polymer actuation devices and have extensive application prospect in the field of robotics because of their light weight, high efficiency and large deformation. A cone DEA is manufactured and its working principle is analyzed. To obtain the deformation of elastomer and movement of DEA in advance, a finite element method (FEM) simulation is performed first. According to the working principle, two working equilibrium points of DEA, corresponding to the displacements of DEA with voltage off and on, are obtained and validated by experiments, thus work output in a workcycle is computed. Experiments show that the actuator can respond quickly when voltage is applied and can return to its original position rapidly when voltage is released. Simulation results agree well with experimental ones and the feasibility of DEA simulation is proved, and causes for the small difference between them in displacement output are analyzed. The performance of the actuator is improved from the aspects of both displacement and force output. A diamond four-bar linkage mechanism is used as the preload part and a displacement output of 17 mm is obtained. The force output of one actuating unit is about 1.77 N, so three actuating units are assembled in parallel and the force output is heightened to as high as 5.07 N.
Hua-ming WANG Jing-ying ZHU Ke-bei YE
关键词:弹性体介电DEA方法业绩
燃气驱动弹跳器(英文)被引量:1
2009年
基于弹跳原理设计并制造了小型燃气驱动弹跳器。根据燃烧热动力学分析,通过迭代计算得到燃烧室内点燃后的气体压力与缸体位移之间的关系曲线,由此计算出高压气体作用在缸体上的功,最后得到弹跳机构的初始弹跳速度。同时,开发了无线控制系统,实现弹跳器的无线遥控。实验结果与理论计算结果相吻合,弹跳机构可以达到高度2.2m、距离3.5m的弹跳性能,是其自身尺寸的14倍以上。
郭坚毅王化明朱剑英王正东
关键词:燃气无线网络
菱形介电弹性体驱动器预载荷分析被引量:7
2008年
在分析了介电弹性体驱动器工作原理的基础上,对菱形驱动器力—位移曲线进行测试,并将其与弹性预载荷元件所产生的总等效预载荷进行比较,确定了能使驱动器获得较大输出位移的弹性预载荷元件.实验表明,通电后菱形驱动器能产生21 mm的线性位移,介电弹性体面积变化率达到98%,失电后驱动器能恢复到初始状态.
王化明朱剑英何均
关键词:介电弹性体预载荷驱动器
锥型介电弹性体驱动器的性能研究被引量:3
2009年
介电弹性体驱动器在机器人系统、医疗机械系统以及智能驱动系统方面已经显示出广泛的应用潜能,具有结构简单、质量轻、能量密度大、效率高、变形大的优点。采用3M VHB4910介电弹性体设计并制作了锥型介电弹性体驱动器,并进行了锥型驱动器的驱动实验。测得锥型驱动器在一个通断电过程中的力-位移曲线,并计算得到驱动器的差力为1.65 N。实验结果表明锥型驱动器在通电后可以较大的线性位移,面积变化率为15.49%,断电后又能较快地恢复初始位置。同时对驱动器在一个工作周期中的做功进行分析,指出锥型驱动器可以通过多层薄膜的叠加来提高输出功。
叶克贝朱剑英王化明
关键词:介电弹性体输出功
单动发动机式弹跳机构的控制与实现被引量:3
2009年
由于弹跳机器人较传统移动机器人具有较强的未知地形适应性,研制了一种燃气驱动的单动发动机式弹跳机构。在分析其弹跳机理的基础上,完成了弹跳机构及关键组成部件的结构设计与制造。基于MSP430单片机完成弹跳机构控制系统设计,利用单片UHF收发器实现了对弹跳机构的无线遥控。该弹跳机构具有弹跳距离3.5 m、同时弹跳高度为2.2 m的弹跳能力。弹跳试验表明:弹跳机构设计合理,已具有越过较大障碍物的能力,控制系统完全能实现对弹跳机构的无线遥控。
郭坚毅朱剑英王化明王正东
关键词:无线控制
面向微线段高速加工的Ferguson样条过渡算法被引量:31
2008年
针对微小线段高速加工控制需求,在分析常用直接过渡法不足的基础上提出了一种基于Ferguson样条的微线段过渡算法。首先探讨了Ferguson样条曲线的性质,然后从精度优化分配、控制三角形获取和插补前瞻控制三方面阐述了算法原理,最后与传统算法进行了效率对比分析。仿真与实例验证表明,此算法具有过渡平稳、误差易控、效率高的特点,适合于微小线段的高速加工控制。
何均游有鹏王化明
关键词:CNC
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