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国防科技技术预先研究基金(97J1313KG0145)

作品数:3 被引量:12H指数:2
相关作者:周勇为张艳常熹钰易仕和更多>>
相关机构:国防科学技术大学更多>>
发文基金:国防科技技术预先研究基金更多>>
相关领域:航空宇航科学技术更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇航空宇航科学...

主题

  • 2篇超声速
  • 1篇噪声
  • 1篇气动
  • 1篇气动设计
  • 1篇气流脉动
  • 1篇稳定性
  • 1篇流场
  • 1篇风洞
  • 1篇SWT
  • 1篇超声速风洞

机构

  • 3篇国防科学技术...

作者

  • 3篇周勇为
  • 1篇易仕和
  • 1篇常熹钰
  • 1篇张艳

传媒

  • 1篇实验力学
  • 1篇国防科技大学...
  • 1篇流体力学实验...

年份

  • 1篇2007
  • 1篇2005
  • 1篇2002
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
超声速静风洞设计和流场校侧被引量:1
2005年
论述了静风洞概念并设计和建立了一座小型静风洞SQWT-120.SQWT-120的设计马赫数为4.0,喷管出口直径为120mm,Re=0.46~1.78×107,运行时间为6~60s.测量结果表明,喷管出口马赫数为3.8,在x从160~438mm一段轴向距离内,ΔM/≯±1.2%.在P0=0.4MPa,喷管出口6cm处,静压脉动值不超出0.1%,风洞工作时间15s,具备静风洞试验能力.
周勇为
关键词:超声速
SWT-120风洞稳定段的性能测量被引量:2
2007年
在普通超音速风洞中,由于受到噪声干扰,很难进行有效的边界层转捩特性试验研究,针对超声速流动特点发展较低噪声风洞十分必要,而稳定段设计的好坏直接影响到下游试验段噪声水平。本文介绍一座低噪声风洞稳定段的结构和性能测量结果。先对稳定段的结构设计做了简单介绍,然后对实验结果进行分析,实验结果表明在大角度扩散段内装置孔锥,稳定段安装消音夹层和阻尼网组等部件后,气流的速度脉动和压力脉动明显降低,其中压力脉动降低一个量级,速度脉动为1%。进一步优化设计和改进工艺,速度脉动还可进一步降低。测量结果表明SWT-120稳定段的设计是成功的,对我们以后发展更高性能的静风洞有借鉴和参考价值。
周勇为
关键词:超声速风洞气流脉动噪声
超声速静风洞的气动设计被引量:11
2002年
论述国际上关于超声速静风洞发展的基本过程、发展水平和我国发展这一风洞实验设备与技术的必要性 ,对静风洞的基本概念、层流喷管的设计方法等有关环节进行了简单的论述与讨论。根据国外发展静风洞的经验和成果 ,针对开展静风洞的实验技术及边界层稳定性问题研究的背景 ,提出一座静风洞 (SQWT - 1 2 0 )的气动设计 ,SQWT - 1 2 0的设计马赫数为4.0 ,喷管出口直径 1 2 0mm ,Re/m =0 .46~ 1 .78×1 0 7,运行时间 6~60s。
周勇为常熹钰易仕和张艳
关键词:气动设计稳定性
共1页<1>
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