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范海亮

作品数:9 被引量:99H指数:5
供职机构:中国石油天然气集团公司中国石油勘探开发研究院更多>>
发文基金:中国石油天然气集团公司科技项目中国石油天然气集团公司科技攻关项目国家科技重大专项更多>>
相关领域:石油与天然气工程更多>>

文献类型

  • 9篇中文期刊文章

领域

  • 9篇石油与天然气...

主题

  • 4篇油藏
  • 3篇凝析
  • 3篇凝析气
  • 2篇盐岩
  • 2篇影响因素
  • 2篇油田
  • 2篇碳酸
  • 2篇碳酸盐
  • 2篇碳酸盐岩
  • 2篇土库曼
  • 2篇气藏
  • 2篇稠油
  • 2篇稠油油藏
  • 1篇底水
  • 1篇递减期
  • 1篇正韵律
  • 1篇若尔
  • 1篇剩余油
  • 1篇试井
  • 1篇数值模拟

机构

  • 9篇中国石油天然...
  • 1篇中国石化
  • 1篇中国石油

作者

  • 9篇范海亮
  • 4篇夏朝辉
  • 3篇许安著
  • 2篇吴向红
  • 2篇郭春秋
  • 2篇张曙光
  • 2篇刘玲莉
  • 1篇冯明生
  • 1篇崔泽宏
  • 1篇宋珩
  • 1篇刘雄伟
  • 1篇常毓文
  • 1篇刘合年
  • 1篇别爱芳
  • 1篇赵伦
  • 1篇李方明
  • 1篇刘明新
  • 1篇于立君
  • 1篇宋秀珍
  • 1篇喻莲

传媒

  • 3篇油气地质与采...
  • 2篇石油勘探与开...
  • 2篇重庆科技学院...
  • 1篇石油学报
  • 1篇内蒙古石油化...

年份

  • 1篇2011
  • 5篇2010
  • 3篇2009
9 条 记 录,以下是 1-9
排序方式:
肯基亚克油田盐上边水稠油油藏开发方式转换研究被引量:5
2010年
哈萨克斯坦肯基亚克油田盐上边水稠油油藏经过多年衰竭式开采,边水突进,导致油井含水率高,产量低,采出程度低,亟待转换开发方式。为此,开展了热水驱、聚合物驱、饱和蒸汽驱、过热蒸汽驱的室内物理模拟和数值模拟对比研究。结果表明,对盐上油藏中侏罗统油层采用300℃(过热度为50℃)过热蒸汽开发效果最好,驱油效率最高可达到91.7%,对其开发指标进行数值模拟,预测采出程度最高可达47.96%。过热蒸汽吞吐现场先导试验也取得了显著的效果,单轮次吞吐平均单井增油量为1700t,平均含水率下降了13.6%。可见,过热蒸汽驱是适合该油藏储层特征和当前油藏状态的最佳开发方式。
许安著吴向红范海亮李树峰
关键词:稠油油藏热水驱聚合物驱肯基亚克油田
印尼X凝析气田产能试井异常分析及处理被引量:3
2010年
通过分析凝析气井产能测试资料异常的原因,结合二项式产能方程提出了修正产能测试资料的方法,建立了新的二项式产能方程,并通过气井的实际产能测试资料分析对该方法进行了验证。
范海亮夏朝辉刘明新
关键词:凝析气井产能测试
稠油油藏过热蒸汽吞吐开采效果综合评价被引量:33
2010年
过热蒸汽吞吐井生产效果受油藏地质特征(储集层有效厚度、净毛比)、开发状况(采出程度、综合含水)及注汽因素(注汽强度、注汽速度、注汽温度和过热度)等诸多因素的影响。在对各影响因素逐一分析的基础上,建立影响因素集,利用各因素和吞吐井产量之间的相关性确定各因素的权重;将各因素的实际数值无量纲化,分别计算其测度值;采用综合评判方法确定各影响因素的综合测度值。统计肯基亚克油田已吞吐井影响因素综合测度值与开发效果之间的关系,发现综合测度值越高,开发效果越好,二者之间具有很好的对应关系,以此建立过热蒸汽吞吐开发效果综合评价模版,在实际应用中该模版总符合率达到96%,具有较高的可信度。
吴向红许安著范海亮
关键词:稠油影响因素
递减期油藏储采比变化规律研究被引量:2
2010年
储采比是油田规划和油田开发效果评价的重要指标,国内学者对储采比预测模型进行了深入的研究。本文首先对各种预测模型进行对比分析,分析结果表明对于单个油藏,A rps递减模型更能反映油藏本身的特点和渗流特征,然后对其理论基础和数学推导过程进行研究,在此基础上提出了适用于递减期的油藏储采比预测模型。通过具体油藏的实际应用表明,本文推荐的模型预测结果较好。
张曙光于立君常毓文范海亮
关键词:油藏储采比
带气顶裂缝性碳酸盐岩油藏开发特征及技术政策被引量:14
2009年
哈萨克斯坦让纳若尔油田为带凝析气顶的大型复杂碳酸盐岩油田。Г北油藏是让纳若尔油田的主力油藏,油藏具有孔隙-裂缝双重介质渗流特征,且平面上不同区域的裂缝发育程度具有较大差别。由于油藏早期注水不足,地层压力持续下降,导致自然递减一直处于较高水平。研究不同裂缝发育程度储集层的开发特点以及合理开发技术政策发现,裂缝发育区与不发育区的开发技术政策存在明显的差别:裂缝发育区合理压力保持水平为25~27MPa,以1.1的注采比恢复压力,可以获得更高采出程度;裂缝不发育区合理压力保持水平为32MPa,合理注采比1.3。屏障注水与面积注水注水量比例为2:8时,能实现既合理利用气顶能量,又提高面积注水效果的目的。
宋珩傅秀娟范海亮赵伦喻莲
关键词:凝析气顶碳酸盐岩油藏开发技术政策
土库曼某底水凝析气藏的开发机理研究被引量:1
2010年
为了研究气藏底水上升规律,在分析典型井地质特征的基础上,建立单井地质模型,采用数值模拟技术研究不同采气速度、夹层渗透率、水体倍数等因素对气藏开发效果的影响。研究结果表明,该底水凝析气藏合理采气速度为3%,水平井合理长度为600m,气藏夹层发育有助于提高底水凝析气藏的开发效果。
范海亮郭春秋夏朝辉张曙光
关键词:底水凝析气藏数值模拟
水平井挖潜剩余油抽象模型的建立及适应条件被引量:6
2009年
水平井是挖潜剩余油的重要手段,但由于地层中剩余油存在的空间形态复杂,对水平井挖潜剩余油的适用条件并不清楚。通过对剩余油的空间形态进行抽象处理,建立了水平井挖潜剩余油的抽象模型。依据实际剩余油的分布特点,利用抽象模型建立的数值模拟模型研究了水平段纵向位置、水平段长度、剩余油形状、剩余油面积、油层厚度和生产压差6种因素对水平井挖潜剩余油开采效果的影响。结果表明,长宽比为4的长条形,厚度为6m以上,面积达到0.04km2以上的剩余油适宜利用水平井进行挖潜;水平段长度为剩余油长度的0.8倍,位于油层顶部1/3处的水平井进行挖潜能获得最佳效果。
冯明生许安著别爱芳范海亮
关键词:剩余油水平井正韵律影响因素
气藏采气速度与稳产期定量关系研究被引量:29
2009年
采气速度和对应的稳产期是气田开发中非常重要的两个指标。提出了利用产能公式和气藏物质平衡方程计算定容气藏稳产期的方法,其计算结果经数值模拟方法验证是可靠的,说明该方法是可行的。从理论上证明了定容气藏采气速度qD与(1-Rpsp)2近似成直线关系。利用该定量关系可预测气藏稳产期及递减期的产量。
郭春秋李方明刘合年夏朝辉刘雄伟范海亮刘玲莉
关键词:气藏采气速度稳产期采出程度产能公式物质平衡方程
应用毛管压力与相渗曲线研究复杂碳酸盐岩储层生产能力——以土库曼阿姆河右岸M区块气田为例被引量:6
2011年
土库曼阿姆河右岸M区块气田储层非均质性强、气水过渡带长、气水关系复杂,常规测井解释对识别流体界面、气水过渡带难度较大且具有较大的不确定性。针对这些困难,通过毛管压力曲线形态及退汞效率对不同孔隙级别下的储层进行评价分类和有效性分析,得出储层有效孔隙度下限为3.5%,与实际测试结果匹配良好。综合毛管压力曲线、相渗曲线研究了气藏高度和气水分布特征,确定纯气产层的最低闭合高度应达到75 m,气藏气水过渡带较厚约为50 m,结合相渗曲线等渗点得出气水过渡带上部26 m左右为经济效益产层。
崔泽宏夏朝辉刘玲莉宋秀珍范海亮
关键词:毛管压力曲线相渗曲线储层评价碳酸盐岩储层
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