刘庆岗
- 作品数:5 被引量:13H指数:2
- 供职机构:河北钢铁集团有限公司更多>>
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- 相关领域:金属学及工艺冶金工程一般工业技术更多>>
- 980DP系列双相钢板坯纵裂成因分析及改进措施
- 介绍了以980DP为代表的双相钢板坯纵裂缺陷形成机理及其影响因素,结合邯宝炼钢厂板坯连铸机生产过程中产生的纵裂情况,从钢水成分、过热度、结晶器水流量、拉速、保护渣等影响因素进行原因分析,提出相应的解决措施,980DP系列...
- 刘庆岗李献峰
- 关键词:钢水成分过热度保护渣
- 浇铸超低碳钢减少浸入式水口堵塞的控制工艺被引量:6
- 2015年
- 邯宝炼钢厂在浇铸超低碳钢时,时常会发生含Al_2O_3的高熔点夹杂物堵塞SEN,造成结晶器液面波动大,严重时会引起塞棒上涨量大,不得不更换SEN。为了减少和避免液面波动量大和SEN堵塞,中间包采用挡墙+挡坝+稳流器的中间包,提高钢水在中间包内的停留时间,增加夹杂物的上浮几率;中包上水口上线前做透气性检测,确保上水口透气均匀,浇铸中能够均匀弥散吹氩,减缓水口堵塞;中间包烘烤前清除中间包内杂物,避免外来夹杂物堵塞SEN;检查各氩气管路透气性和塞棒机构灵活性;浇铸过程中根据结晶器液面活动状态动态地合理的调节中包上水口和塞棒氩气流量和压力。在连铸设备正常和钢水纯净度比较高的前提下,通过以上连铸控制工艺,有效地减少了因SEN内壁夹杂物的附着引起的液面波动以及实现了6炉连浇不更换SEN的目标,进而也提高了铸坯质量。
- 吉文文刘庆岗王声齐
- 关键词:超低碳钢氩气挡墙中间包
- CCSD36船板钢表面裂纹分析
- 2009年
- 通过分析铸坯裂纹,探讨了CCSD36钢产生表面裂纹的原因。研究结果表明:CCSD36钢表面裂纹主要是由板坯的原始裂纹遗传而来,它起源于结晶器内,经二冷和轧制后使其扩展延伸。在高温下,因裂纹两侧形成了部分氧化层使其在轧制中难以焊合。在裂纹内部及其周围存在大量的高熔点低塑性的钙铝酸盐、硅酸盐等夹杂,其含量严重偏离正常状态。当这类夹杂被表面层和氧化层"捕获",受轧制力作用时导致表层开裂,使裂纹在铸坯凝固及轧制中进一步扩展或形成新的裂纹。
- 王硕明刘庆岗李秀清高菊张彩军
- 关键词:中厚板电解法示踪法
- 船板钢非金属夹杂物的行为被引量:1
- 2010年
- 唐钢中厚板有限公司所生产的板坯探伤不合、表面裂纹很大程度上与夹杂物含量高有关。针对该公司生产的船板钢CCSD36冶炼的现行工艺与条件,利用实验室与现场实际结合的研究方法,对船板钢生产过程中非金属夹杂物类型、数量及分布进行了综合分析。研究表明:铸坯显微夹杂体积率平均为0.12%,显微夹杂数量平均值为33.18个/mm2。铸坯中的显微夹杂主要是钙铝酸盐夹杂物、钙铝酸盐与CaS复合夹杂物和Al2O3夹杂物。铸坯中的大型夹杂物主要为钙铝酸盐和硅铝酸盐两类,其含量平均值为15.21 mg/10 kg。其夹杂物主要来源于脱氧产物与中间包覆盖剂的复合物,其次是与结晶器液面保护渣和钢包渣的复合物。
- 刘庆岗李秀清高菊王硕明
- 关键词:船板钢非金属夹杂物体积率
- 汽车钢DC03夹杂物产生原因分析及改进措施被引量:6
- 2016年
- 通过采用扫描电镜、金相分析等手段,结合现场实际生产过程探讨了邯宝炼钢厂生产汽车钢DC03产生夹杂的原因分析,并针对其原因提出了改进措施。研究结果表明:DC03钢板产生的夹杂有两类:一类是钙铝酸盐夹杂,主要原因是来源于炼钢过程中大颗粒耐火材料脱落物或中间包卷渣;另一类是伴有钠、氟元素氧化铝夹杂,主要原因是保护渣卷入。为此,采取了优化保护渣成分、增加浇次开浇中间包质量、改进中间包包盖的吹氩管路、优化中间包覆盖剂成分和中间包吹氩量等措施,取得了良好的效果,低碳钢平均夹杂率由改进前的0.47%减少至0.32%。
- 刘庆岗王一洲
- 关键词:中间包覆盖剂保护渣中间包吹氩夹杂