何涛
- 作品数:12 被引量:197H指数:8
- 供职机构:中国石油天然气集团公司更多>>
- 发文基金:长江学者和创新团队发展计划国家自然科学基金更多>>
- 相关领域:石油与天然气工程理学更多>>
- 无固相弱凝胶钻井液配方优化及在塔里木油田的应用被引量:21
- 2007年
- 针对无固相弱凝胶钻井液在使用过程中出现的易起泡、抗气侵能力欠佳、滤失量偏大等问题,以表观黏度、起泡率、泡沫半衰期、表面张力、高温高压滤失量、渗透率恢复值等参数为指标,分别评价了现场井浆用水、无机盐加重剂、降滤失剂、增黏剂、弱凝胶结构剂等对钻井液性能的影响。对无固相弱凝胶钻井液配方进行了改进,加入强抑制剂聚乙二醇,使用甲酸钠等有机盐取代氯化钙进行加重。改进配方的高温稳定性提高到150℃,高温高压滤失量降至12 mL,0.3 r/min超低剪切速率下的黏度显著增大,并且用天然岩心测得的渗透率恢复值提高了37%。优选出了1种消泡剂———聚硅氟消泡剂,该剂具有很强的抗盐、抗钙能力,抑泡、消泡效果显著。改进的无固相弱凝胶钻井液在TZ826井的应用中取得了明显效果。
- 叶艳鄢捷年王书琪朱金智何涛
- 关键词:无固相钻井液钻井液性能滤失量防止地层损害
- 钾离子稳定井壁作用机理研究被引量:26
- 2005年
- 研究了钙蒙脱土、钠蒙脱土和钾蒙脱土在清水和7%KCl溶液中的水化膨胀,用X射线衍射仪测定了3种蒙脱土在清水和7%KCl溶液中浸泡后的层间距,结合粘土膨胀机理的最新研究结果,对K+抑制粘土水化膨胀的作用机理进行了探讨。在粘土膨胀实验中发现,KCl溶液在岩心中的渗透速度较清水快,使得在实验前期,岩心在7%KCl溶液中的膨胀高度大于在清水中的膨胀高度,这种现象对井壁稳定是不利的,有必要进行更深入的研究。研究结果表明,在粘土的晶层膨胀阶段,层间阳离子受束缚而不能进行离子交换,因此K+不能有效抑制钠蒙脱土和钙蒙脱土的晶层膨胀;在粘土的渗透膨胀阶段以及完全分散的粘土中,层间阳离子能进行离子交换,K+能有效抑制粘土的渗透膨胀和分散,控制地层造浆。与渗透膨胀相比,粘土的晶层膨胀量低但膨胀压力大,晶层膨胀引起的近井壁地层应力变化对井壁稳定有重要影响。
- 孙明波侯万国孙德军何涛
- 关键词:粘土膨胀井眼稳定K^+蒙脱土
- 降低地层坍塌压力增加幅度的钻井液技术被引量:8
- 2008年
- 用现有钻井液钻井时多数都要增加地层坍塌压力,不同体系引起的地层坍塌压力增加幅度不同。通过研究地层岩石与钻井液作用前后力学性质及强度的变化和它们对地层坍塌压力的影响,对羊塔克地区现用的普通聚合物/聚磺钻井液,通过加入5%~7%的KCl和1%~3%的EP-1/EP-2进行改进,研究出了能明显降低地层坍塌应力增加幅度的改进钻井液配方。应用改进钻井液的YT1-7井,与使用普通钻井液的邻井相比,钻井液密度大幅度降低,而且井壁稳定,机械钻速显著提高。
- 王书琪梁大川何涛罗平亚刘向君李磊
- 关键词:水基钻井液泥页岩井眼稳定钻井液密度机械钻速
- 随钻防漏堵漏技术研究被引量:82
- 2008年
- 在钻遇安全密度窗口窄、裂缝发育的地层时,实施随钻防漏堵漏技术意义重大。该技术的关键在于当诱导裂缝开启到很小的时候,随钻防漏剂就进入裂缝,由单级颗粒架桥变缝为孔,然后逐级填充,在很短的时间内、漏失量很少的情况下堵死裂缝,同时使堵塞段具有一定承压能力。用改进型DL堵漏仪,采用带宽度为1~3mm裂缝的不锈钢模具,从架桥粒子的形状、浓度、性质以及与裂缝尺寸的匹配程度等方面评价了不同混合物的堵漏能力,得出了随钻堵漏剂的组成和级配关系。在DN2-24井的现场试验证实,该随钻防漏堵漏技术能很大程度地减少漏失量和停钻堵漏次数,提高地层承压能力,实现了对漏失点多、量大、位置不确定地层的随钻封堵;随钻堵漏剂的用量少,约为1%~1.5%,粒径也较小,约为0.125~0.180mm,对钻井液性能影响小。
- 李家学黄进军罗平亚王书琪何涛罗兴树
- 关键词:防漏堵漏承压堵漏堵漏剂
- 高密度钻井液随钻堵漏技术研究被引量:13
- 2006年
- 地层和油气层分布的特点,使塔里木盆地易发生高密度条件下的井漏。多种堵漏处理措施,如降排量、降密度、静止堵漏、随钻堵漏、桥接堵漏、注水泥堵漏等都没有很好地解决这类漏失问题。根据井漏及堵漏情况,开发出了高密度条件下使用的随钻封堵护壁剂。该堵漏剂主要以改性纤维作为骨架材料,改性沥青和天然有机高分子作为填充材料,以弱交联聚合物为变形填充材料,并辅以有机硅为粘结护壁材料,是一种具有物理化学堵漏功能的新型随钻堵漏剂。经流变性、砂床滤失性、润滑性、油层保护性等性能评价,表明该处理剂加入后,对钻井液流变性影响小、可辅助降低API滤失量和润滑系数、能显著降低砂床滤失量,同时还具有一定的保护油气层的功能。
- 李辉肖红章何涛张睿达何刚
- 关键词:堵漏防止地层损害
- 塔里木油田水基废钻井液无害化固化技术研究被引量:13
- 2006年
- 针对塔里木油田水基废钻井液采用常规固化方法固化处理后,固化产物浸出液中污染物难以达标,特别是色度和COD值严重超标的情况,提出先破胶处理后再进行固化的工艺技术。通过大量实验,研究出了2种效果较好的破胶剂(SW-A、SW-B)和固化剂的配方,并优选出了破胶剂的最佳加量。SW-A适用于塔里木油田高密度(2.0 g/cm3)废钻井液,加量为60 kg/t;SW-B适用于中密度(1.5 g/cm3左右)和低密度(1.2 g/cm3左右)钻井液,加量为40 kg/t。固化体强度为0.5 MPa时的技术配方:高、中、低密度废钻井液,石灰的加量均为10%,水泥的加量分别为20%、25%和0;固化体强度为1.0 MPa的技术配方:高、中、低密度废钻井液,石灰的加量均为10%,水泥的加量分别为25%、40%和40%。利用该固化工艺技术和配方对塔里木油田废钻井液进行处理,固化产物的强度大于0.5 MPa时,固化物浸出液中污染物含量达到了国家污水综合排放标准(GB 8978—1996)一级标准要求。
- 王书琪王平全何涛刘宇程杜国勇
- 关键词:破胶环境保护
- 塔里木山前构造带高密度钻井液堵漏技术被引量:20
- 2006年
- 塔里木盆地库车坳陷山前构造带高密度钻井液漏失非常严重,其性质都属于人为压裂诱导裂缝性漏失,不存在砂、泥岩渗透性漏失;过去采用桥接堵漏技术堵漏成功率低的主要原因是配方中缺少大的架桥颗粒,堵漏材料浓度不够所致。该地区发生井漏特点:漏失最浅在井深2150 m处的上第三系,最深在白垩系的井深6862.m 处;满失地层岩性主要为膏岩层上部的泥岩、膏泥岩、泥膏岩和盐膏层下部的粉砂岩及细砂岩;75%的漏失发生在钻进过程中,开始漏速为2 m3/h左右,继而增大到10 m3左右,漏失量多数在20 m3以上;由于压破泥岩类地层而造成的裂缝漏失,漏速一般在20 m3以上直到有进无出,总漏量多为50 m3甚至上百立方米。由实验研究得知,高密度钻井液在低渗透性砂岩和泥岩地层不会发生渗漏,若发生漏失,都是压成小缝漏失,在砂岩、砂泥岩地层发生较小漏失时,采用小颗粒堵漏剂或降滤失剂随钻堵漏的办法是堵不住的。通过室内实验,结合库车坳陷山前构造带高密度钻井液现场堵漏成功与失败的经验教训,研究出了一套适合不同地层不同漏速的高密度桥接堵漏配方。在却勒101、群6井堵漏和提高地层承压能力挤堵,施工5次,一次成功率为100%。MTC浆使用温度分别为95℃和110℃,稠化时间为240-300 min,养护48 h后抗压达5-10 MPa。
- 王书琪唐继平张斌何涛贺文廷王伟李海霞张欢庆
- 关键词:高密度钻井液桥堵MTC技术
- 混合表面活性剂/乙醇水溶液体系的研究被引量:1
- 2006年
- 运用正交试验研究了离子型表面活性剂(SDS)非离子型表面活性剂(Triton)/乙醇三元体系的相互作用,结果表明,体系的表面活性体现在离子型表面活性剂上,醇与非离子型表面活性剂在一定的浓度比上有相互作用。
- 罗陶涛卿大咏崔飞何涛杨林杨世光
- 关键词:表面活性剂正交试验电导率
- 霍003井钻井完井液技术被引量:3
- 2005年
- 霍003井位于准葛尔盆地南缘霍尔果斯背斜10井区,井下具有粘弹塑性、易造浆的软泥岩和破碎微裂缝发育的硬脆泥岩交替出现,极易造成缩径阻卡和井壁垮塌。安全钻井液密度窗口几乎不存在,使钻井液密度选择和使用极为困难。霍003井一开使用聚合物正电胶钻井液,二开使用钾基聚磺钻井液,三开和四开使用氯化钾有机酸钾多功能封堵磺化钻井液,采用强抑制性和多功能多元封堵的措施,经过现场合理调配维护,形成了一套较好的钻井液体系。现场应用表明,该套钻井液体系抑制性和封堵能力强,使用合适的密度、粘度和切力,对抑制软泥岩分散造浆、膨胀、缩径和裂缝发育硬脆泥岩的垮塌起了重要作用;井下复杂事故出现次数减少,钻井速度较快,钻井周期较短,钻井总成本较低,整体经济效益较好。
- 王书琪何涛贺文廷王伟王泽华于松法王宏李海霞
- 关键词:井壁稳定
- 英深1井钻井液技术被引量:9
- 2006年
- 英深1井位于塔里木盆地西南坳陷齐姆根凸起英吉沙构造,是1口五开超深预探井直井,完钻井深为7258m。该井钻遇大段巨厚泥岩、膏泥岩、盐膏层,地层倾角大,裂缝发育,高压盐水层发育,钻井过程中遇到了很多困难。研究出了高密度抗盐膏钻井液配方及维护处理方案,并针对五开后钻井液密度高、压力高和温度高的问题,研制出了高密度磺化有机盐抗高温钻井液,同时,对四开固井中水泥浆发生闪凝,造成井漏、盐水溢流的问题,配出了密度为2.60和2.80g/cm3的压井液,成功地压住了盐水层。现场应用表明,高密度抗盐膏钻井液成功地克服了巨厚盐膏层、高压盐水层等难点;高密度磺化有机盐抗高温钻井液抑制性好,具有较低的粘度、切力和高温高压滤失量,在220℃,138MPa下仍有良好的流变性,满足了深井段钻井的需要;密度高达2.80g/cm3的压井液具有良好的流变性,成功地解决了高密度压井的技术难题。
- 王书琪张彬吕志强卢虎张欢庆何涛刘毅
- 关键词:高密度钻井液高温钻井液井眼稳定超深井钻井