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吴洪波

作品数:3 被引量:8H指数:1
供职机构:中国石油天然气集团公司更多>>
相关领域:石油与天然气工程更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇石油与天然气...

主题

  • 2篇气藏
  • 2篇气井
  • 1篇灯影组
  • 1篇底水
  • 1篇底水气藏
  • 1篇地下储气
  • 1篇地下储气库
  • 1篇震旦
  • 1篇震旦系
  • 1篇剩余储量
  • 1篇水侵
  • 1篇配产
  • 1篇气井测试
  • 1篇气库
  • 1篇气田
  • 1篇气田水
  • 1篇氦气
  • 1篇合理配产
  • 1篇缝洞
  • 1篇GS1

机构

  • 3篇中国石油天然...
  • 1篇西南石油大学
  • 1篇四川石油管理...

作者

  • 3篇吴洪波
  • 2篇胡浩
  • 1篇汪敏
  • 1篇陈伟
  • 1篇江林
  • 1篇隆辉
  • 1篇杨通水

传媒

  • 1篇钻采工艺
  • 1篇油气井测试
  • 1篇油气藏评价与...

年份

  • 1篇2024
  • 1篇2023
  • 1篇2022
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
四川盆地老气田开发后期综合潜力分析及开发建议——以W气田震旦系气藏为例被引量:8
2022年
四川盆地W气田历经50余年的勘探开发,剩余地质储量大、开发潜力大,然而,气藏整体出水制约了气藏后续有效开发,导致目前采出程度仅为36.6%。为最大限度地挖潜已开发后期老气田剩余潜力,提高气藏的最终采收率,提出“以水找气,变废为宝”的思路,系统梳理了震旦系气藏的天然气和地层水组分,针对天然气组分进行提氦,地层水提炼贵金属离子,综合利用热能,以此来实现气藏的整体有效动用。研究结果表明:①W气田天然气中氦气含量占0.20%~0.35%,是氦气工业开采限值的4~7倍(0.05%),氦气储量约为0.8×10^(8)m^(3)。氦气资源非常可观,为国内大型富氦气田之一;②气田水中锂、溴等微量元素资源丰富,其中锂含量是工业开采值的2~3倍,溴含量是工业开采值的2~4倍;③气田水温度可达到90℃,以5000 m^(3)/d的产量规模计算,年可利用热量3.47×10^(11)kJ,节约标煤1.18×10^(4)t。通过对W气田震旦系气藏的综合利用实例分析,结合新能源有效开发与利用,为其他开发后期气田提高采收率及潜力分析提供了新的思路。
胡浩周鸿隆辉凡田友吴洪波伍亚汪敏杨通水
关键词:气田水氦气剩余储量震旦系
灯影组二段底水气藏试采特征及气井合理配产研究——以安岳气田GS1井区为例
2024年
四川盆地安岳气田GS1井区灯影组二段气藏为大型低幅宽缓构造、下部发育具统一气水界面底水的裂缝—孔洞型气藏,非均质性较强,开发过程中面临底水沿高角度裂缝、孔洞推进风险。为了提高GS1井区灯影组二段底水气藏开发效果,文章通过气藏特征综合研究,储层渗流特征、井区试采动态特征总结,综合考虑储层展布、气水关系将气藏划分四类水侵风险区,建立水侵机理模型并进行数值模拟,预测区域水侵模式。结合国内外典型缝洞型底水气藏研究,设计GS1井区底水气藏采气速度合理区间1.5%~3%,以延长无水采气期和确保长期稳产为目的,制定四类水侵风险区气井配产,有效指导气藏开发生产并获得了阶段性成效,为同类裂缝—孔洞型底水气藏的开发生产提供了有益指导。
王维一赵文韬吴洪波聂权韩琦胡浩江林欧志鹏江俊
关键词:底水气藏水侵合理配产
缝洞型气藏地下储气库产能测试不稳定资料评价新方法
2023年
缝洞型气藏储气库气井产能测试过程中,相当部分气井在大产量测试下未稳定、流压呈现线性下降、关井压力恢复速度慢、终点压力明显低于初始压力,这类异常现象偏离了常规产能评价方法的理论假设。通过分析此类产能测试异常机理,提出一种近井单元与外围单元的串联结构模型,建立了串联结构的缝洞型气藏流动数学模型。通过计算模拟发现:常规方法对短时间测试的预测产量偏高并随地层压力下降而加剧;长时间测试下随单元间压差的扩大,单元之间的窜流流量接近测试产量。为表征串联缝洞系统的连通能力提出了一种3参数产能方程,并建立缝洞型气藏产能测试不稳定资料的解释方法,分别评价近井区的产能与库容、远井区的窜流能力。某缝洞型储气库X6井注采井实测资料分析应用表明,新的评价方法具有较好适应性,对合理预测储气库井的调峰能力具有指导意义。
邹翔黎隆兴冉林吴洪波谢孟珂陈伟
关键词:储气库气井测试产能模型产能评价
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